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管式空气预热器
管式空预器的结构:由管箱、连通风罩、导流板、墙板及密封装置等组成。
管箱由普通钢管和上、下管板组成,管子的两端分别焊接在上、下管。
工作过程
工作时,烟气自上而下在管内纵向流过,空气在管外横向冲刷.烟气的热量通过管壁连续传给空气。为了能使空气多次交叉流动,实现逆流传热,在管箱内可加装中间管板。空预器运行过程中管箱.外壳及锅炉钢架由于温度和材料不同,膨胀量不同为了---上述部件能相对移动和连接处的密封,在各部件间装有薄钢板制成的波形膨胀节。
布置
按进风方式可分为单面进风和双面进风;按空气流程可分为单通道和多通道。
通道数越多,椭圆管空气预热器生产厂家,越接近逆流传热,越能得到---的传热效果,但会造成流动阻力增大。为了得到较大的传热温差不使空气流速过常采用多道多面进风的结构。
优点:
结构简单,制造、安装、检修方便,工作---。运行中漏风量少。
缺点:
体积大,锅炉空气预热器生产厂家,金属消耗量大,大型锅炉尾部受热面不好布置运行中金属壁温低,空气进口处易发生低温腐蚀。

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漏风治理经济性分析
由于改造前后锅炉使用的燃料等条件不可能完全相同,以下仅以机组在空预器改造前后满 负荷工况下作粗略对比分析。
1) 空预器改造前后满负荷工况下主要性能参数比较
2) 空预器换热元件已到使用寿命,库房内换热元件备件已用完,此时进行空气预热器改造即改造了密封装置,又更换了换热元件,可谓一举两得。
3) 漏风率降低,可保护锅炉燃烧氧量充足,减少锅炉不完全燃烧热损失和排烟热损失,排烟温度降低了19 ℃,锅炉效率大致提高1%,每年可节约标煤7 200 t。同时,热风温度 提高了30 ℃,有力地---了广旺贫煤的着火和稳定燃烧。
4) 漏风率降低,减少了空气和烟气流量,降低送风机、引风机电耗 300kw·h,每年大约可 节省厂用电 180万kw·h,同时也避免了因风机出力不足而影响整台机组的出力。
5) 漏风率降低,减少了空预器出口烟气流量,管式空气预热器生产厂家,降低了烟气流速,从而使静电除尘器的效率增加,同时所有在空预器下游的设备磨损降低,其维修、维护量---减少。
6) 对空预器本身,漏风率减小,空气侧漏向烟气侧的流量下降,流速降低,空气预热器生产厂家,各易磨损件的寿命也延长,维修、维护工作量减少。
7) 取消漏制系统(lcs),径向滑片密封条、轴向正滑片密封条、各密封挡板的位置校正 等维修工作可完全取消,简化了检修工作,同时减少了空预器的检修工作量。
装设着火探测系统
红外线着火探测系统:在空预器空气侧入口或出口安装数个红外线探头,探头做直线运动,在预热器转动时,对所有传热元件进行1次扫描约需10min。若空预器局部着火,发出的红外线超出正常水平,系统就发出报警信号。
有效吹灰
大量的积灰除容易产生着火外,还会降低传热效率、增加空预器的阻力。因空预器冷端容易积灰,所以通常在空预器出口烟气侧装有吹灰器。为防止着火必须有效吹灰,正常运行时一般8h吹1次;启动期间每4h吹1次;停炉前也应吹灰;点火期间、长期低负荷运行或堵灰---时应增加吹灰次数。
正确水清洗
空预器吹灰器的作用是有限的,例如空预器中间层下部传热元件易堵灰,吹灰器一般不能清除。因此进行正确的水清洗也很重要。
增设消防水系统
在空预器的烟气侧、一次风和二次风侧均装有环行消防水管道,管道上安装数十个喷咀。
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